| 中国石化新闻网讯(韦海云 邱升芳) 8月21日,经过一个月的资料对比和现场跟踪,由江汉清河采油五队职工陈斌和夏建军自行组装的化工泵运行良好,完全满足生产需要。该泵与原来输油泵相比,具有耐腐蚀、维修简单、节能效果明显等特点。
去年9月,四号接转站污水系统投入使用时未安装输送污水的化工泵,而是利用闲置的输油泵输送污水。投运近一年来,输油泵出现了设备排量达不到要求,且腐蚀严重,维修成本增加,维修频率加快等问题,严重影响了污水系统正常运行。
为解决这一生产难题,该站班长陈斌和技师夏建军决定自行组装一台化工泵,取代输油泵。他们把目光瞄准了在库房“沉睡”了四年的废旧化工泵。为了确保化工泵投运正常,他们翻阅查找了大量关于化工泵的有关资料,结合现场生产实际,在工作性能和结构上进行技术革新。针对泵底座和现在单级泵不配套的现状,他们更换电机两边轴承,检查泵电机绝缘,切削叶轮,组装出CYIH100-65-250化工泵。
经过调试,设计泵压由1.0Mpa降至0.8Mpa,电流由55A降至46A,每天可节电100度,泵运行完全正常。 据悉,这次污水泵技改每年可以节约成本3万多元,节约电力近4万度。 |